时间:2014-09-05 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
跟着能源价钱的一直上涨,化肥企业不仅效益降低,而且直接影响到企业的市场竞争力。如何进一步降低原料消耗,减少成本已成为企业的一项头等大事。四川美丰德阳分公司对30万t/a尿素装置高压液氨泵密封水系统工艺进行了技巧改造,在节俭成本、下降脱盐水消耗方面获得了良好的效果。
工艺流程高压液氨泵密封水系统改造前工艺流程:来自外管的脱盐水直接进入高压液氨泵填料密封函冷却水管,经密封函冷却水管出来的带有微量氨的脱盐水去氨水槽。各台高压液氨泵脱盐水入口管的管径为水泵送入氨泵填料密封腔,回到密封水槽经盘管冷却后循环使用。当分析检测到该密封水中nh 3的。三螺杆泵可输送含固体颗粒的液体,任何粘度的流体.质量保证,价格合理。品质分数为8%时,将密封水排入地坑,并补入新颖冷凝液至密封水槽。高压液氨泵密封水系统重要装备见。
1高压液氨泵密封水系统重要装备
技改效果
改造前,因为脱盐水持续一直地进入氨水槽,使系统中的水量增添,不利于系统水均衡,同时也增长懂得吸系统的负荷,耗费了大批蒸汽。我公司30万t/a尿素安装高压液氨泵共3台, 2开1备,假如水的流速按1. 5 m / s盘算,进入氨水槽的密封水的水量为6. 18 m3/h,进入系统中的水量为148. 4m 3/d.
改革后,除体系长停后再开车时需往蒸汽冷凝液槽及各汽包补水,以及车间剖析使用脱盐水,体系在出产畸形情形下不再弥补脱盐水。改革后应用冷却后的冷凝液或解吸废液作密封水,并且将密封水储存于密封水槽中,经密封水泵轮回应用。当其中nh3的品质分数为8%时,通过密封水槽排放至地坑,而后再补充新颖的冷凝液至密封水槽,再轮回使用。
依据目前使用情况,补充新鲜冷凝液的时光距离为7日左右,密封水槽容积为2. 2 m 3,相称于系统7日中仅增添水量2. 2 m 3,进入系统的水量较改造前大幅度减少,从而有利于系统的程度衡,增进了系统转化率的进步,优化了尿素安装出产,进步了尿素产量。
效益剖析
改造前,进入系统的水量为148. 4 m 3/d,按当前操作情形,每耗费30 m3氨水须要0。点火油泵零泄漏,寿命超长,节能高效!. 40 mpa的蒸汽12 t左右。蒸汽本钱为70元/ t, 1年以300日计,全年消耗密封水用度的支出为124. 66万元,脱盐水成本2. 8元/m3,全年消费12. 47万元。以上2项共计支出137. 13万元/a.
改造后, 7日进入系统水量为2. 2 m 3,消耗该密封水的支出为0. 26。机床冷却泵品质高,价格实惠,是你的极佳选择。4万元/a;使用密封水泵后, 1年用电21 600 kw ?h,按0. 33元/kw ?h计,耗电费0. 712 8万元/a.因为不须要补充脱盐水,故可勤俭成本137. 13 - 0. 264 - 0. 712 8 = 136. 15万元/a.
因为系统中进入水量的减少,缓解懂得吸系统运行压力,使蒸汽消费降落,同时液氨泵运行稳固,检验本钱随之下降。液氨泵密封水系统的改造投资共20万元, 1年即可收回投资。
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